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第1249集:验证结果分析研讨(1 / 2)

指尖那点不平,像一粒沙卡在齿轮里,转得不响,却让人坐立难安。

刘好仃回到办公区,没坐下,先从口袋里掏出保温袋,把刚从深冷柜取出的样件编号放好,又把手机架在支架上,打开昨天录的第三十七次装配视频。画面里护角卡住的瞬间被放大了,他用笔圈了一下回弹槽的位置,顺手把声波图谱贴在旁边的白板上。

“数据都齐了?”他问刚进门的小吴。

“齐了。”小吴把打印好的力值曲线递过去,“三组测试员,五十次操作,每十次的插入力、闭合力、回弹时间都记了。老陈那边也把拉伸和耐磨的初值算出来了。”

刘好仃点头,打开电脑,调出“异常数据池”的电子表单。表格还空着,只在第一行写着“Y1248-tp1-A01:回弹延迟初现”。他把视频、声波、力值三组文件拖进同一个文件夹,重命名为“Y1248-tpx-A03”,又在表格里补上备注:“深冷72小时后,第37次操作出现回弹延迟0.28秒,峰值下降18%。”

“叫老陈和测试组长,十分钟后会议室。”他说。

会议室的投影刚亮起来,老陈已经把四组深冷样件的测试结果贴在了墙上。拉伸合格,耐磨达标,冲击测试全过。只有回弹项的曲线图被标成了黄色,像一盏没完全亮的灯。

“我们拉了十一组数据。”刘好仃站在投影前,“常温下回弹稳定在0.1秒内,深冷连续作业到第七轮开始,延迟出现,最大到0.3秒。不是误差,是趋势。”

测试组长翻着记录本:“可标准里写的是‘回弹时间≤0.5秒’,现在才0.3,没超限。”

“标准是死的,人是活的。”刘好仃调出工人日均装配300次的模拟表,“每次多0.3秒,一天就是90秒。手冷、手套厚、动作变形,这90秒会变成120秒,再变成失误、返工、漏装。咱们不是做样品,是让人在冷库里少哆嗦一秒。”

老陈盯着波形图看了会儿:“而且,延迟不是线性的。前六次几乎没变,第七次开始往上跳。就像……机器预热前的冷机状态。”

“对。”刘好仃接话,“人也是机器,只是会累。咱们测的不是护角,是它在人累的时候还能不能听话。”

会议室安静了几秒。

小吴忽然开口:“那……算不算问题?”

“算。”老陈先点头,“虽然单项没超标,但叠加疲劳和低温,风险在放大。这不是‘能不能用’,是‘能不能一直用’。”

刘好仃拿起笔,在白板上画了个四格评分表:拉伸、耐磨、冲击、回弹。每人给每项打分,满分五分。

拉伸:4.8、4.7、4.6

耐磨:4.5、4.6、4.7

冲击:4.9、4.8、4.7

回弹:3.2、3.3、3.1

平均分出来,前三项都过了4.6,回弹项停在3.2。

“三项优秀,一项及格。”刘好仃写下结论,“不是全好,也不是全坏。是‘基本达标,但有硬伤’。”

没人反驳。

“所以结论是?”测试组长问。